粉體行業(yè)在線展覽
大型顆粒包裝機(jī)
面議
三橋包裝
大型顆粒包裝機(jī)
828
存在問題
因某公司包裝機(jī)下料倉下料原是用粉格輪控制下料, 一是粉格輪的葉輪與殼體存在一定間隙,包裝時(shí)漏料較大。 在包裝 42.5 水泥時(shí)的漏料經(jīng)回灰絞龍回到 32.5 水泥庫,作為32.5 散裝水泥出廠,存在較大的浪費(fèi)。 二是粉格輪經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,葉輪二邊密封很容易漏料,影響現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生管理。
解決方案
粉格輪改成氣缸式下料閥,徹底解決漏料問題。
結(jié)論/結(jié)果/效益
改造后效果良好,杜絕了漏料現(xiàn)象,避免了包裝 42.5 水泥時(shí)漏料造成的損失,極大改善了現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生面貌環(huán)境。
全部用氟石膏生產(chǎn) 42.5 水泥
存在問題
因某公司兩臺(tái)水泥磨都是開路磨,且使用外購熟料,對(duì)入磨物料的水分特別敏感,2013 年 5 月份之前使用的是脫硫石膏球(水份在 7%左右)和脫硫石膏粉(水份在 12%左右),由于水份較高,對(duì)磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)影響較大。另外脫硫石膏球和脫硫石膏粉折算成干基后,按單位 SO3 測(cè)算,其性價(jià)比也不是很高。
解決方案
通過尋找以及小磨試驗(yàn)確認(rèn)對(duì)水泥質(zhì)量性能無影響后,選擇氟石膏替代部分脫硫石膏進(jìn)行配料。
從 5 月份開始按氟石膏與脫硫石膏 1 :1 的比例在 32.5 水泥中進(jìn)行搭配使用,后逐步增加氟石膏的搭配比例直至生產(chǎn) 32.5 水泥時(shí)全部使用氟石膏配料。
之后又在生產(chǎn)42.5 水泥時(shí),開始搭配摻用氟石膏,至 2013 年 11 月起,我公司生產(chǎn)的 32.5 水泥及 42.5水泥基本上全部使用氟石膏。
從使用氟石膏的水泥質(zhì)量對(duì)比情況來看,對(duì)水泥需水量、凝結(jié)時(shí)間、外加劑適應(yīng)性及水泥早期強(qiáng)度等方面基本沒有變化,主要的變化是水泥在儲(chǔ)存庫內(nèi)儲(chǔ)存一段時(shí)間后,其水泥的 28 天強(qiáng)度會(huì)有 1Mpa 左右的下降,也就是說出廠水泥 28 天強(qiáng)度要比對(duì)應(yīng)的出磨水泥 28 天強(qiáng)度低 1Mpa 左右,因此摻用氟石膏后建議盡可能選用后強(qiáng)性的助磨劑。